“班長,你看咱們開展煤氣消耗攻關后,煤氣消耗顯著降低了。”“還是大家的點子好,這樣改進以后煤氣消耗高的問題解決了,設備運行工藝指標也正常了,不僅提高了工作效率還節省了不少錢。”
“過好‘緊日子’,才能過上‘好日子’。”——這句樸實的話,是漢鋼公司煉鐵廠高爐作業區煤氣班班長楊杰常和成員念叨的,也成了班組全員的行動共識。
精益管理,高消耗也能創新低
高爐煤氣是煉鐵生產的核心能源,更是煤氣班組踐行精益管理的重要抓手。該煤氣班以“高效利用、精準調控”為主線,構建全流程煤氣消耗優化體系,創新推行“分段燃燒”模式,根據熱風爐燃燒初期、中期、后期的不同煤氣需求,動態調整煤氣供應量,保證蓄熱室均勻蓄熱,提升熱能利用效率。在內部該班組推行精細化管理,建立“當班煤氣消耗臺賬”,實時記錄每班煤氣用量,結合智能監控系統對燒爐參數進行動態調整。通過持續優化智能燒爐算法,精準匹配煤氣供應量與生產需求,從技術層面減少煤氣損耗。在多管齊下,高爐煤氣消耗環比降低3%,能源利用效率再上新臺階。
集思廣益,舊設備能夠煥發新生
重力給料機在運轉過程中,其轉軸與殼體的動靜結合部位易因密封失效出現漏灰問題,漏灰不僅造成物料浪費,還會加速轉軸磨損,增加設備維護頻率與成本。針對重力除塵給料機漏灰情況,該班組集思廣益采用在線應急修復方案,拆除原有失效密封結構,檢查轉軸表面是否有磨損,對其進行劃痕打磨光滑,并將盤根切割成與密封腔周長匹配的30°-45°角度,逐圈裝入密封腔,每圈接縫錯開90°-120°,確保均勻填充無間隙,有效解決了轉軸漏灰問題,使得轉軸磨損速率降低,設備維護周期延長,每減少維護成本約20%-30%,年節約設備備件費用2000余元。
見縫插針,沉睡資源激活降本新動能
在煤氣系統運行中,布袋除塵箱體更換布袋是常規檢修作業,而每次更換過程中,配套的舊籠骨往往因“到齡更換”的慣性操作被集中換下,堆積在檢修現場形成大量閑置資源。為盤活“沉睡資源”,該煤氣班組主動打破“只換不修”的固有思維,將舊籠骨修復納入修舊利廢重點工作。班組先對所有閑置籠骨進行全面排查篩選,挑出結構完整、主體無嚴重損傷的籠骨;再安排技術骨干針對性開展修復:對變形的帽口用專用工具校正復位,對松動的焊點重新焊接加固,最后進行除銹、刷漆防銹處理,提升使用壽命。
據統計,今年以來該班組已修復并投用舊籠骨500余套,不僅大幅減少了新籠骨的采購量,累計為企業節約設備備件費用超2萬元,真正實現了“變廢為寶”,以精細化的資源盤活實踐,為班組降本增效注入了可持續的新動能。(章森奎)