近日,大西溝礦業(yè)公司第二焙燒車間傳來捷報,8 月生產(chǎn)經(jīng)營交出亮眼“成績單”—— 產(chǎn)量超額突破、成本精準(zhǔn)管控、質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo),三大核心指標(biāo)齊發(fā)力,為公司沖刺年度高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)注入強勁 “焙燒動力”。
連續(xù)生產(chǎn)破月關(guān),產(chǎn)能釋放創(chuàng)新高。8月份,該單位以“零非計劃停機”實現(xiàn)穩(wěn)定運行,兩條生產(chǎn)線全月連續(xù)運轉(zhuǎn)無間斷,創(chuàng)下車間投產(chǎn)以來單月連續(xù)生產(chǎn)新紀(jì)錄。依托這一穩(wěn)定基礎(chǔ),全月生產(chǎn)數(shù)據(jù)再攀新高,焙燒礦產(chǎn)量同比顯著提升,給礦總量穩(wěn)步增長,平均給礦量保持穩(wěn)定,燒成率維持在優(yōu)質(zhì)水平。這一成績的背后,是車間 “流程優(yōu)化+設(shè)備提效” 雙輪驅(qū)動的結(jié)果,通過細(xì)化生產(chǎn)調(diào)度流程,提前預(yù)判原料供應(yīng)節(jié)奏;強化設(shè)備巡檢與預(yù)防性維護(hù),將設(shè)備有效作業(yè)率大幅提升,為后續(xù)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放筑牢了硬件根基。
噸礦成本大幅下降,精益管理見實效。在成本控制上,該單位多維度施策,交出 “超目標(biāo)” 答卷,8 月份可控成本較目標(biāo)成本大幅下降,降幅顯著。原料端,通過技術(shù)論證與實踐驗證,用高揮發(fā)煤替代精煤、石灰石粉替代生石灰,在保證生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的前提下,大幅降低原料采購成本;能源端,推行谷峰用電策略,合理調(diào)整高能耗設(shè)備運行時段,優(yōu)先利用電價低谷期開展生產(chǎn),減少能源支出;工藝端,啟用 4# 帶二次甩尾工藝,提升礦石回收利用率,減少原料浪費,間接降低單位生產(chǎn)成本。成本構(gòu)成細(xì)化分析顯示,核心成本項實現(xiàn) “精準(zhǔn)節(jié)流”,部分波動項可控在合理范圍,整體管控成效遠(yuǎn)超預(yù)期,標(biāo)志著車間 “全員降本、全流程控本” 的管理體系已落地見效。
磁性鐵含量精準(zhǔn)可控,穩(wěn)定性再升級。質(zhì)量是生產(chǎn)的 “生命線”,該單位通過 “專人巡查+動態(tài)調(diào)控” 的精細(xì)化管理模式,確保焙燒礦質(zhì)量 “精準(zhǔn)命中” 技術(shù)指標(biāo)。實行 “每小時巡查機制”,值班領(lǐng)導(dǎo)每小時深入生產(chǎn)現(xiàn)場,直觀查看焙燒礦燒成度、外觀質(zhì)量,結(jié)合實時檢測數(shù)據(jù),精準(zhǔn)判斷當(dāng)前生產(chǎn)工況;針對巡查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量波動,即時調(diào)整噴煤量與回轉(zhuǎn)窯溫度,確保物料充分反應(yīng),避免磁性鐵含量流失。在科學(xué)管控下,本月焙燒礦磁性鐵含量均值與標(biāo)準(zhǔn)要求高度吻合,全月檢測樣品中不合格數(shù)量顯著減少,不合格率較 7 月明顯下降,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性持續(xù)提升,為下游工序的高效生產(chǎn)提供了可靠原料保障。
下一步,大西溝力爭進(jìn)一步提升平均給礦量,推動產(chǎn)能、成本、質(zhì)量指標(biāo)再上新臺階,為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn) “焙燒力量”。(大西溝礦業(yè)公司 張志鑫)